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挤压机出口堵塞的前因后果

在实际应用过程中,为了能尽早发现挤压机的问题,工作人员一直在关注设备的运行状态。结果发现挤压机下料斗的下料量异常的低,但是流量计的度数却是准确的,这种情况下若是物料不能定量注入的话,势必会引起产品质量问题。

 

为了尽可能的减小问题带来的不良影响,工作人员先是仔细检查了挤压机筒体的水温、出口电流、压力变化等一系列参数,得到的结果是挤压机筒体水温正常,但出口电流、出口压力却偏高,由此说明挤压机出口堵塞。

 

一旦挤压机出口被堵物料不能及时注入的话,将会导致料降品成过渡料,会给企业带来严重的损失。因此必须马上把挤压机出口堵塞的问题解决,减少过渡料的产生。

 

要想证实挤压机出口是否被堵,需要将物料系统切换出来,在经过紧张的系统切换,挤压机顺利切换出来之后确定挤压机的出口上堵上了一层物料。这种情况下只能用相应的工具,将堵在出口胶料一点点清除。

 

在清除挤压机出口堵料时,工作人员又发现挤压出口是冰凉的,这又说明设备中伴热系统没有发挥应有的伴热效果,这才是导致挤压机出口堵塞的根本原因,那就要对伴热系统进行维修才能彻底解决问题。

 

工作人员立即将挤压机的伴热线驳接上,使得能够正常发挥作用,从而有效解决了挤压机出口堵塞的问题,产品的品质也能有所保障。

 

 

 

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